Mercury pultattiin Sharkin perään myyjäliikkeessä.
Mittariston, vaijerit ja johtosarjat päädyimme asentamaan itse. Liikkeessä asennettuna hinta olisi ollut 350€. Lisävarusteena hankittiin Mercury gateway, jonka kautta moottoridatan saa myös luotainten ja plotterin näytöille.
Liikkeen palvelu oli kaupanteossa ja varusteiden valinnassa erinomaista, mutta asennustyön jälki ei ihan vakuuttanut. Esimerkiksi sikaflexiä oli perään levitetty aivan liikaa. Oli melkoinen työmaa siistiä asennusjäljet.
|
Asennusjälkeä. |
Asennus aloitettiin kaapeleiden vedolla, joka sujui helposti. Varsinaisen moottorin johtosarjan vedossa apuna käytettiin vetonarua, joka imettiin suojaputkeen pölynimurin avulla. Vielä helpompi olisi vetää asennusnarut edellisiä kaapeleita poistaessa. Kaasu ja vaihdekaapelit meni Silverin suojaputkiin perästä päin työntämällä. Ensimmäiset kaapelit olivat noin 30cm liian pitkät joten 15' vaihdettiin 14' kaapeleiksi.
Koneen mukana tuli Smartcraft mittaristo, johon kuuluu nopeus- ja kierrosluku mittarit. Päädyin asentamaan vain kierroslukumittarin paikalleen. Nopeusmittarin tuoma lisäinformaatio ja toiminnot pystyttiin lähes täysin hoitamaan muulla elektroniikalla.
Kaukosäätölaiteen, mittariston ja gatewayn kytkennät hoitui reitityksineen noin tunnissa. Kaikki laitteet kytketään yhteen jakajaboksiin, robusteilla liittimillä erittäin helposti.
|
Kompakti jakorasia liittimille. |
Moottorikaivon puolella päätettiin kaikki kaapelit viedä moottorille suojaputken läpi, jolloin asennuksesta tulisi siisti ja erityisesti kaasu- ja vaihdekaapelit olisivat paremmin suojattu ulkoisia kolhuja vastaan. Samalla takakaiun johdot reititettiin uudelleen.
Putken kanssa tekemistä olikin sitten hieman enemmän. Putken pituuden hakeminen, kaapeleiden järjestäminen, putken kiinnittäminen ja muut hienosäätötyöt otti yllättävän paljon aikaa.
Lopulta moottori saatiin koekäyttökuntoon. Ensimmäiset savut otettiin ulos, mutta kone sammui välittömästi. Sen verran oireita osasin tulkata että polttoaineen saannissa oli jotakin häiriötä. Käsipumppua kokeilemalla vika alkoi selvitä, koska kumiluttero oli imaistu moottorin toimesta lommolle oli selvää että sieltä vikaa piti hakea. Lopulta selvisi että vastaventtiili oli käsipumpun nuoleen nähden väärässä päässä ja toimi siis väärin päin. Pumppu siis kuntoon ja testit uudelleen käyntiin. Kone kävi ensi minuutit melko epätasaisesti, mutta käynti tasaantui ja kaikki vaikutti toimivan.
Mittaristoa tutkiessa huomasin että koneelta ei tullut tietoa trimmikulmasta. Kävin läpi kaikki liitokset, kalibrointi mittarin, toistin edellämainitut ja kaivoin tietoa netistä. Lopulta löysin Ameriikan Merkku foorumilta keskustelun vastaavasta ongelmasta ja selvitin että koneessa trimmikulmaa mittaa analoginen anturi kun taas Smartcraft ymmärtää vain digitaalisia antureita. Myyjäliikkeen kanssa asiaa selvitettyäni huomattiin että koneen asennussarjasta puuttui ad-muunnin, joka tulisi asentaa konekopan alle. Tämä on nyt tulossa Brunswickilta parin viikon sisään.
Kokonaisuudessaan asennukseen kului noin 10h, joka sisältää myös vianhaut ja muita sähkötöitä. Tuo liikkeen 350€ ei todellakaan siis ole paha, mutta itse tehtynä asennuksesta saa mieleisen.
Ensimmäinen koeajoreissu meni sisäänajon ensimmäistä vaihetta suorittaessa. Kaikin puolin moottori vastasi ensi tuntumalta odotuksia. Mercury gateway kuitenkin sotkee autopilotin toiminnan. Ongelma johtuu selvitysten mukaan siitä että Mercury tyrkkää peräsinanturitietoa NMEA väylään, jota Raymarine tulkkaa ja kun arvo ei muutu niin pilotti sekoaa. Ongelman pitäisi ratketa uudella ohjelmistoversiolla pilottiin.
Jäädän keräämään kokemuksia uutukaisesta.